湘潭四环素类制药废水处理项目,运行方案制定完成!
湘潭某中型制药企业在7月20日联系杰鲁特,简单沟通后,该企业目前项目味制造四环素类药品,排出废水在60T/d,一般工艺处理效果差,远远达不到排放效果,于是需求我司实地考察对废水处理项目实行改造。
四环素类制药废水属于高浓度有机废水,COD高达18000mg/L,BOD为6850mg/L, 含草酸5000~7000mg/L、氮2000mg/L以上,废水呈酸性。另外废水中含有大量的抑制微生物的抗生素物质,含残余四环素的浓度在0.7-1g/L之间,而在生产中结晶母液内四环素含量高达1.5g/L,可生化性较差,一般难以直接进行生化处理。同时废水的色度较高,结晶母液为深黄色,色度在1000-1600倍之间,废水间歇排放,给废水处理又增加了难度。
我司分析四环素类制药废水的相关案例,一般分为前处理加后续的生化处理。前处理又以电化学降解和Fenton法氧化降解为主,两种方法的处理成本较高。后续的生化处理则多样,一般是先使用厌氧法降解,然后使用好氧法进行进一步处理,结果两种反应器占地面积较大,基建投资较高。另外多级处理工艺的串联组合一方面增加了投资,处理费用升高,另一方面由于废水间歇排放,使得本来难以调控的复杂工艺变得难上加难。
经过分析后,我司对四环素类制药废水多采用多级处理工艺。选用“预处理+两相厌氧+改进SBR+曝气生物滤池+改进混凝沉淀组合”工艺,虽取得较好的去除效果,但是多级工艺十分复杂,调控难度加大,相比控制降低了成本,而能获得更好的处理效果。
另外添加铁碳微电解技术作为本项目辅助,利用铁碳微电解技术处理含Cu2+黄连素废水,降解一部分黄连素同时回收铜,取得一定的效果。
本着对该项目的重视,负责人到厂对方案和成本展开谈论,最终早8月1日达成一致,方案采用我司方案,力求废水处理得到较高的效果,满足当地废水排放需求。
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