铅锌冶炼厂含重金属酸性废水治理方案敲定!
上月21日,我公司为保证方案数据的准确性,前往项目地进行实地勘测,根据水质抽检我公司发现本项目铅锌冶炼厂排放污水pH值较低、重金属种类多、废水成分波动大,属于较难处理废水。
该冶炼厂酸性废水总量为531m3/d,主要有三个来源分别是石灰石中和后的污酸,水量约192m3/d;脱硫工序排放的酸性废水,水量约为334m3/d;硫酸区域冲洗地面及卫生用排水,水量约为5m3/d。考虑到污水排放量的波动并预留一定设计裕量,该冶炼厂酸性废水处理系统设计规模为600m3/d。
因冶炼厂生产加工采用“湿法炼锌+火法炼铅”工艺,在生产过程中产生大量含重金属的酸性废水。根据环评要求,该废水需处理达到GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中规定的要求后回用于生产。
上月23日,客户一行到厂考察,我公司为其演示了方案的处理流程。
由于废水呈酸性,含砷,且氟离子浓度较高,故优先考虑采用石灰铁盐法,在去除砷的同时还能生成氟化钙,降低废水中的氟离子浓度。因废水中还有铅离子和镉离子,仅靠石灰铁盐无法保证废水达标,故在一段反应后增加硫化反应,确保出水重金属浓度达标。此外,废水经石灰铁盐法反应后,水中钙离子浓度升高,直接回用将导致管道及设备结垢污堵,故在硫化工序后增加CO2除硬度工序。
为均匀水质与水量,新建有效容积约500m3的酸性污水调节池,污酸处理后液、脱硫废水及地面冲洗水等废水先进入污水酸性调节池混合,然后送入一段反应槽进行除砷和氟的反应。投加石灰乳引入了钙离子,水中氟离子与钙离子反应生成氟化钙沉淀。一段反应槽分两组并联运行,单组反应槽采用2个钢衬胶搅拌槽串联而成,反应槽底部设曝气管,进出水均设置pH监测计,通过pH值的变化调节石灰乳的投加量。最终浓密机溢流水可自流进入过滤器,进一步处理以保证回用水固体悬浮物含量达标。过滤器出水自流进入回用水池,用泵扬送至冲渣循环系统补水等生产系统回用。
最终,针对本次项目酸性废水的特性,处理方案采用“石灰铁盐除砷+硫化除重金属+CO2除硬度”的组合处理工艺处理含重金属酸性废水切实可行,最终小试结果含重金属酸性废水处理后的出水水质满足并优于GB25466-2010的要求。
7月1日,设备准备完成,即将发往项目地进行安装。
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