高酸重质原油加工废水治理工艺方案搭建完成!
8月23日,我公司根据平台留言联系到客户,根据客户的要求8月24日,我公司工程师前往客户所在地惠州进行了考察工作。
惠州某公司原高酸重质原油加工污水处理设施流程为:调节罐—油水分离器—涡凹气浮—溶气气浮—A/O生化池—MBR—臭氧活性炭,此工艺处理后的出水COD(二级生化MBR出水)仍为260mg/L左右,无法达到GB31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》的排放标准要求(COD≤50mg/L),需调和部分达标含油污水(COD≤30mg/L)才能达标排放。另外,工艺中需消耗大量的活性炭,增加了处理成本,造成了二次污染。本项目确定了主要为针对排出水进行处理,进行合理化的增设水处理设施。
根据实际考察情况,高酸重质原油属于环烷中间基类原油,密度大、黏度大、残炭高、酸值高、乳化重、脱盐困难,加工时需要添加大量的破乳剂导致废水成分复杂,COD为3500~4500mg/L、氨氮为80mg/L、总氮为100~120mg/L,难生物降解有机酸类占有机污染物总量的60.26%。这类含油污水乳状液油水难以分层,水中含油量大,导致污水处理场生化系统的水面易产生大量泡沫,污水回用设施运转不正常,处理效果降低,处理难度变大。排放污水中含油量超标,严重污染了环境,还造成了大量油品的损失。
方案设计如下:
首先含盐污水经隔油池后进入调节罐,在罐内设有浮动环流收油器,实现污水的第一次除油;调节罐出水经泵提升至油水分离器,实现悬浮物及大部分浮油去除后,自流至涡凹气浮,通过与投加的聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)反应去除部分乳化油、悬浮物;污水再自流至溶气气浮,进入气浮前投加PAC和PAM,在气浮池中分散油和悬浮物与微气泡结合形成气浮体,通过刮渣的方式去除;气浮出水进入A/O生化池,生化池在好氧、厌氧、兼性微生物的作用下,完成炭化、硝化、反硝化反应,将污水中的有机污染物、氨氮去除;生化出水进入MBR膜池,经MBR膜泥水分离后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通过臭氧进一步氧化污水中的污染物,之后通过活性炭塔吸附,废水流入监控池后加次氯酸钠外排或回用。
最终经过多次测试,通过在污水处理工艺中增加内循环RBF、水解酸化罐、臭氧催化氧化工艺,并将气浮混凝剂由PAC改为PAFC,大大提高了高酸重质原油加工污水处理的处理效率。出水满足GB31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》的排放要求,改变了原工艺出水长期不达标的状况,取得了良好的环保效益。
8月27,设备正在进行出场检测,达标后,我公司会安排物流师傅进行运输工作,同时会派遣安装人员到厂指导安装。
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