高苯酚饱和聚酯树脂生产废水提标改造技术方案完成!
根据我公司针对本次项目的现场考察发现,饱和聚酯树脂和塑粉生产公司,建有60kt/a饱和聚酯树脂和5kt/a塑粉生产线,生产过程中产生的聚酯类废水由高浓度难降解有机污染物构成,成分复杂,主要含有对苯二甲酸、乙二醇以及少量的乙酸、乙醛、油脂、二甘醇、三甘醇、苯酚以及生物难降解的高分子聚合物等。配套建设了1座处理能力250t/d的污水处理站,废水经处理后纳入当地县镇污水处理厂处理,纳管要求为COD≤300mg/L,NH3-N、石油类、挥发酚、甲醛的质量浓度分别≤50、≤20、≤2.0、≤5mg/L。为满足GB31572-2015的合成树脂企业纳管水质指标,必须对现有的污水处理设施进行提标改造。
本月24日,客户到访,我公司就本次项目为客户讲解了设计的处理流程。
该公司产生的废水主要包括工艺废水、车间地面冲洗水、过滤器清洗废水,污水处理站处理水量设计为250t/d。
为确定本工程的提标改造工艺流程,选用了混凝沉淀、化学氧化、吸附剂吸附等废水深度处理工艺进行了小试,根据小试结果确定了催化氧化法作为该废水深度处理工艺。
首先新建pH调节池、中间水池1,收集现有工程出水,加酸调节pH;后经泵将中间水池1调节后的废水提升入催化氧化塔进行氧化反应,后经过催化氧化塔处理的出水达标后,将越过混凝反应沉淀池直接提升进入中间水池3,若出水未达标将进入中间水池2,经泵提升进入混凝沉淀池,加入液碱调节废水的pH,再投加聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),去除废水中的污染物。当出水水质不理想时,通过投加高效吸附药剂作为保障工艺。
混凝沉淀池出水进入中间水池3,经泵提升至过滤器:利用过滤器过滤废水,去除废水中的悬浮物,达到企业回用水标准后出水进入中间水池4,再由泵提升至清水池,循环水利用,反冲洗废水进入中间水池2。
最终,系统中产生的物化污泥统一送至污泥浓缩池,浓缩后的污泥由压滤机压干,压干后的污泥送至污泥干燥设备,利用厂区的导热油进行加热,通过污泥烘干机将污泥的水的质量分数降低。烘干后的污泥根据环评要求用拖拉机或汽车外运作规范化处理。
在原有工程出水的基础上,选择催化氧化技术作为该废水的深度处理工艺,同时将高效吸附药剂作为备用工艺,保证出水水质达标,满足GB31572-2015中的标准。
我公司成功与客户签订了合作协议,设备预计根据客户要求10日后发往项目地。
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