白钨选矿废水处理与回用方案定制中!
经过我司与客户的沟通,了解到白钨矿采用优先浮硫再浮选白钨矿的原则流程进行生产,处理量为2000t/d,矿浆浓度约27%,废水主要来源于尾矿浓密溢流、尾矿库回水以及精矿浓密溢流。在白钨浮选作业过程中,添加了硫酸铜、丁铵黑药、碳酸钠、松醇油、水玻璃、GYW等药剂,其中抑制剂水玻璃的用量达15kg/t,使选矿废水含有大量难以沉降的悬浮物,具有胶体相间界面和自由能大的特性,使废水呈胶体悬浊液。当直接回用废水进行生产时,会造成浮选跑槽、难以进行浮选作业等问题。
在白钨矿浮选的过程中,常加入水玻璃等脉石矿物抑制剂,但这些药剂在生产过程中会进入到选矿废水中。若该废水直接外排,则会严重污染矿区周边生态环境;若直接回用,会对选矿指标产生不利影响。
6月10日,客户应邀到厂。我司针对废水的特性为客户介绍了我司设计的处理方案。
废水取自该白钨选矿厂尾矿浓密机和精矿浓密机溢流混合废水,经过水质分析后,我司发现该废水中的CODcr、SS和浊度指标分别为2043、5276mg/L和71NTU,废水具有碱性强、悬浮物和金属离子含量高的特点,其中pH值、固体悬浮物、CODCr、离子浓度等是影响白钨浮选指标的主要因素。
我司初试以氧化钙作为助凝剂,添加絮凝剂PAM、PAC、PFS和三氯化铁后处理该白钨选矿废水具有一定的效果,但沉淀效率较低,且上清液中的悬浮微细颗粒仍较多,效果不够理想后,采取了将加砂沉淀技术引入到该白钨选矿废水的絮凝沉淀过程中后,沉淀效率显著提高。结果表明,以0.60g/L氧化钙为助凝剂、6mg/LPAM为絮凝剂且加入10g/L的沉砂后,即可实现沉淀,且沉淀后的废水中悬浮颗粒物含量较低。出水水质多次检测达标,采用该工艺处理后的废水中的CODcr、SS和浊度指标分别为432、9mg/L和6NTU,达到客户要求的排放标准。
6月13日,设备进入第三生产阶段,预计15日安排装车发出。
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